【摘要】按照统计情况来看,风力发电机滑环所出现的打火故障,在风力发电机转子故障之中占比大概有20%,然而,能够致使滑环打火的缘由,复杂且多样到难以进行处理这一步。在本文当中,主要凭借针对东气四川鲁北风场滑环多次出现的打火故障展开分析,进而阐述了滑环打火的解决办法。
【关键词】风电;集电环;打火故障
风力发电机运行时,因碳刷材质特殊,碳刷磨损会产生碳粉,这些碳粉会不同程度堆积在集电环表面,尤其在湿热环境下,可能影响电机正常运行,电机运行环境不佳时,外界粉尘异物有可能污染集电环,同样会引发环体打火问题 。
1 概述
2020年,有一个风场反馈,现场的一台机组,自从2017年投入运行以来,已经发生了5起集电环打火故障,存在着安全方面的隐患,接到通知之后,我们公司马上派遣服务的人员去到风场进行排查 。
2 现场调查
身处现场,登上塔去,针对1#机组,对其发电机滑环室展开排查,同时,针对2#机组,也对其发电机滑环室展开排查,具体情况如下:
2.1 1#机组情况
打开集电环室的盖板,看到集电环L相的环面,有着打火所留下的痕迹,还有明显的沟痕,其表面并不平整存在着高点哩,刷盒的表面因为现场环境潮湿而锈蚀,存在着打火的隐患。
2)针对1#机组来开展更换集电环的操作,同时更换恒压簧、刷盒,在完成更换之后,各相间的绝缘电阻大于500MΩ,并且对地绝缘电阻也是大于500MΩ,而且跳动量处于0.03mm以内。
3)对集电环室进行清理,要清刷辫,还要清刷盒内的碳粉,接着更换为防水型碳刷,现场用于收集碳粉的海绵在前期就已经被拆除,并且风路处于畅通状态 。
4)在刷盒底部,贴上测温纸,对碳刷温度进行监控。
对此次更换下来的碳刷,进行尺寸检测,碳刷暂时没有发现开裂的情况,也没有发现鼓涨的情况,并且尺寸合格 。
1. 对此次更换下来的压簧要做检测这件事。 2. 其压力值处于1500至1700这个范围之内。 3. 该压力值满足使用需求这一情况。 4. 并且不见明显不良的状况。
2.2 2#机组情况
2#号风机,于2019年11月份,进行了集电环、刷盒、压指、碳刷的更换操作,自更换后运行直至如今,都未曾出现打火现象,暂时处于运行稳定的状态,接下来要登上风机,去检查集电环实际的运行状态。
那儿的集电环室内出现了碳粉堆积得情况,都没有及时去清理那些碳粉,然后在现场针对集电环室开展清理工作,最终让集电环室恢复到清洁的状态了。
2)对压簧压力值展开检测,所有压力值范畴均处于1600至1750之间,此压力值符合合格标准。
首先,将发电机转子进行连接,接着,对集电环对地绝缘情况展开检测,其结果显示正常,并且,该绝缘电阻大于500MΩ 。
4)目视集电环环面,氧化膜形成,环面无高点。
5)检查电刷尺寸合格,弧面光洁度略差,无鼓胀、开裂。
6)鉴于这台风机的碳刷底面光洁状态略微欠佳,并且四川区域的潮湿度较高,采用测温纸来开展温度检测,检测完毕后将其碳刷更换成具备防水性能的碳刷。
2.3 现场监控温度数据
三天过后,在现地进行了运行,然后针对两台风机开展了温度采集工作,最高温度处于 99℃,这里面两台发电机,旧的碳刷以及新型防水碳刷的温度大体上是一样的。由于在最近的阶段里不存在长时间的大风情况,所以效果并不显著,在后期运行的时候要持续留意测温帖的温度变化情形。
3 故障原因分析
1)前期,2台发电机的滑环,一共出现了5次打火情况,在2018年,首次出现打火时,原因全部都是集电环室被碳粉堵塞,且通风状况不佳,进而致使集电环室温度长时间处于高温运行状态,电刷发生卡塞现象,最终造成集电环打火。
2)在前期打火之后,仅仅是针对集电环的表面做了简单的打磨抛光处理 ,并没有将全部的碳刷进行更换 ,压簧(仅仅更换了打火相对应的碳刷) ,防尘海绵也没有全部拆除 ,而是预留了两层 ,这就使得集电环的环面存在着高点 ,并且碳刷已然存在卡塞的隐患 、机组仍旧在带病运行 ,进而致使在运行了一段时间之后出现了二次打火的现象 。1号风机在18年排查的时候 ,就已经出现了碳刷卡塞的情况 ,当时因为现场没有碳刷备件 ,所以没有进行更换 ,只是简单地对碳刷做了打磨 ,从而导致运行到2018年12月1号时机组出现了打火 。
3)现场环境常年处于潮湿状态,现场加热器的设置中,开启温度设定为5℃,当达到10℃时停止工作。它无法对集电环室发挥除湿防潮的功效,在这类潮湿环境里,碳刷刷辫持续遭到氧化,致使阻值升高,电刷分流出现不均的情况,进而造成碳刷运行温度上升,这也是诱发后期集电环打火的一个因素。
4)关乎集电环参数以及电流密度事宜,鉴于前期打磨有可能致使的滑环圆度欠缺,此次替换了全新的集电环,其型号跟原来的集电环一样,是S320P - G4,该集电环具有相应参数,额定电压为2000V,额定电流是850A,相间爬电距离大于或等于70mm,电气间隙大于或等于45mm,爬电距离大于或等于70mm,滑环直径为320mm,额定转速是1200r/min,表面粗糙度Ra处于0.8至1.6这一范围,能够满足使用需求。此型号发电机之上,总共运用相碳刷十八个,每一个相的数量是六个,相碳刷的规格是四十乘以二十乘以一百,依据转子电流以及接触面积来进行计算,能够得到如下这般的数据:
|
功率因数 |
0.95(cap) |
1 |
0.95(ind) |
|
转子电流(A) |
834 |
703 |
662 |
|
电流密度(A/cm2) |
17.375 |
14.646 |
13.792 |
对电流密度进行选择的时候,选取12至18A/cm2是比较适宜的情况,其最大可以达到20A/cm2,所以发电机的滑环以及碳刷的选择是符合相应要求的。
4 结论及总结
通过此次排查,发电机多次打火的原因如下:
1)滑环室出现了碳粉堆积现象,在此次排查期间,两台电机都存在着不同程度的碳粉堆积情形,个别位置的碳粉已然硬化,在现场得借助锉刀才能够清理下来 。
前期故障,更换碳刷之际,并非全部予以更换,存在个别具有隐患的碳刷,此等碳刷持续运行,进而造成二次故障 。
前期,对滑环进行打磨,其效果不太好,表面依旧存有细微的高点,经过长时间运行,故障再次出现 。
相比两兆瓦的电机,有着二点三兆瓦的发电机,其转子电流更大,与之相应的是,发热量增多,滑环室的温度,也相对较高,当发电机长时间处于满功率运行的状态时,碳刷、刷盒会因为受热而膨胀起来,配合间隙随之减小,在这个时候,碳刷的磨损速度是比较快的,要是碳粉清理得不及时,就容易造成卡刷的情况。
5 建议处置方案
1)按照用户手册的要求,定期针对集电环室开展碳粉清理工作,清理之际要留意,把滑环、刷架、刷盒、刷辫、压指、出风口处的碳粉都予以清理。
2)加热器开启条件发生变更,变为当滑环室内温度低于滑环室外环境温度值,且该差值超过5℃的时候,加热器才开始工作,而当滑环室内温度高于环境温度5℃时,加热器停止工作,如此这般才能保证集电环室内保持相对干燥的工作环境。
3)拆除除尘箱内的隔板至一层,增大通风散热。
4)为确保机组能够正常运行,5#机组所拆除的滑环专业,在经过修复之后,再重新返回至现场,被用作备件来使用。
通过增添滑环室散热风扇,强化集电环室通风,于长时间满发之际,能够及时把多余的碳粉排出,与此同时,降低滑环室温度,让碳刷始终维持在良好运转工况,减少因高温致使卡刷所引发的打火故障出现。
6 结束语
1. 经过改进之后,风场之中再也没有出现过滑环打火故障。 2. 这表明原因查找是明确的。 3. 同时方案制定也是合理的。 4. 在后续其他现场出现故障的时候,能够以此作为参考。 5. 进而提高维修效率。 6. 以此降低机组停机情况。 7. 最终保证发电量 。
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