一、整体概述
城轨车辆上的蓄电池是辅助体系中的重要设备,列车发动时,需求蓄电池为列车操控体系供电,发动后由充电机为一切110v负载供电,当充电机毛病时,蓄电池为紧迫负载供电,为车辆操控功用运用。轨迹工程车上的蓄电池分为牵引蓄电池与操控蓄电池,牵引蓄电池是在第三轨没有电的状况下,为电力蓄电池工程车供给电源。操控蓄电池为轨迹工程车的负载供电,为轨迹工程车的操控功用运用。
二、毛病剖析
蓄电池在下车保护充电时,在充电晚期呈现一只电池外壳烧蚀;呈现了两只单体电池充电晚期冒烟的现象;蓄电池箱体内温度64°C,其中一只单体电压近似零伏。
2.1.毛病现象
经现场查看,T01车毛病电池烧蚀方位在电池中上部,接近下液面线方位。见图1。

图1 烧蚀方位在电池中上部,接近下液面线方位
2、T02车毛病
经现场查看,毛病电池烧蚀方位在电池中上部,接近下液面线方位,毛病现象与T01车相似。见图2。

图2 烧蚀方位在电池中上部,接近下液面线方位
2.2毛病剖析
(一)毛病电池基本信息
1 退回电池(T01、T02车)信息见表1。
表1
|
电池编号 |
160703D058 |
160702D091 |
160703D013 |
160705D152 |
160703D036 |
160701D054 |
|
电压 |
1.28V |
1.29V |
1.28V |
0V |
0V |
0V |
|
电液面 |
下两点 |
下两点 |
下两点 |
无电液 |
下两点 |
下两点 |
呈现毛病的电池为2016-2017年出产电池,运用时间5-6年。
三、拆解剖析
1 T01、T02车退回电池拆解
现场呈现零伏、无电液,见图3、图4。
|
图3:烧蚀点坐落隔阂上部 |
图4 :正极极板发红,隔阂发干 |
3.1拆解剖析
经过对返厂电池的拆解,发现毛病电池烧蚀方位均在电池极板上半部,隔阂干枯、极板无游离态电解液。
1 经过复现试验,退回缺液电池确存在充电晚期冒烟现象;
2 经过电池下车后进行电池充放电挑选,可以将有冒烟、烧蚀危险的电池挑选出来;
3 经过退回正常电池拆解,正常电池隔阂湿润,极板有明显游离态电液。而现场呈现零伏、冒烟现象的电池,隔阂干枯,极板无游离态电液。
4 返厂时呈现缺液的电池,即便补加了电液,但是在进行循环后仍呈现了冒烟、零伏现象。且拆解后发现,电池内部状况与现场呈现冒烟现象的电池共同。说明退厂时电池内部已发生损伤,补加电液不能使得电池状况彻底恢复。
3.2拆解定论
经过不同车辆毛病电池的拆解,确认呈现的毛病现象相同,原因共同:因为蓄电池内部缺液,形成极板、隔阂干枯,内阻增大。长期运用发生的热积累导致电池短路,引起电池过温及发生烧蚀现象。
电池内部缺液可能是加液不及时,也可能是说明书中给出的加液周期过长,导致在工作人员加液时内部已发生干枯现象。
四、毛病排查计划
1、现场电池挑选处理计划
目视查看电池液面,将低于下液面线的电池标记并挑出。
充放电检测:
① 蓄电池加水后浸泡12h(充放电前查看确保每只电池电解液位在上两点方位);
② 放残余容量:以36A电流,将电池放电至40V/80只;
③ 蓄电池以恒流0.1ItA充电12h,停2h后以0.2ItA放电至80V/80只;
④ 容量循环:电池以0.2ItA充电6h,5h45min至6h监控充电电压,直至充电完毕;停2h后以0.2ItA放电至80V/80只。记载电解液温度、电池电压及电流,并依据现场状况进行标识和记载。
注:充电过程中关注电压或电流改变状况,若充电后期,单只电压呈现下降或异常,温度快速升高,将电池挑出,运用备份电池替换。
⑤ 上车前蓄电池以0.1ItA充电12h;
⑥ 充电中止2h后调整液位,查看电池外观、开路电压,经段方检验终究验收合格并同意装车后方可装车。
2、全程帮忙蓄电池的保护保养,预防保护不妥问题
针对蓄电池维修手册清晰年检时进行补液操作,但又清晰季检时进行液位查看,检修过程中业主保护人员可能判别不准确,存在加液操作,从而导致蓄电池液位过高。为预防潜在危险,对所触及的镍镉蓄电池项目进行全面普查,确保蓄电池不再呈现加液过多等漏液问题。同时对对蓄电池维修周期相关要求提交弄清函,在业主进行第一次加水时,通知厂家进行现场辅导。
3、电池替换计划
为防止新旧电池混用形成蓄电池共同性不佳,现场依照整台份下车挑选处理。
美国卡特蓄电池(中国)营销总部
手 机:15313702523(微信同号)